老张的项目手记:帅翼驰含山工厂1500万塔式炉项目,我是怎么“钉”下来的

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我是老张,在苏州源启盛干了八年项目经理。搞熔炼炉项目,就像下棋,走一步得看三步。去年我们拿下帅翼驰(安徽)含山工厂的订单,那是个年产8万吨再生铝的大项目,要上一套YQSM-3T/H塔式集中熔化系统(带6吨保温炉)。合同额近1500万,是我接过最“肥”也最“棘手”的单子。

为啥说棘手?帅翼驰是国内再生铝头部企业,他们对能耗、金属回收率、环保排放和自动化程度的要求,苛刻到“变态”。人家要的不是一台炉子,而是一套能24小时不间断、吃“百家饭”(各种复杂废铝)、还能“吐”出稳定高品质铝液的“印钞系统”。

一、接单:兴奋了五分钟,压力来了三年

2023年春节刚过,销售老胡把中标通知书拍我桌上:“老张,帅翼驰含山的硬骨头,交给你啃了!目标是:日产能从100吨提到160吨,吨铝气耗降15%,回收率提2个百分点。”我点了根烟,知道接下来的700天,算是“卖”给这个项目了。

第一周,我没干别的,就干三件事:

  1. 泡透技术协议:47页纸,我逐条划红线。重点就三条:原料适应性(得能处理带漆、带铁、团状屑的复杂废铝)、在线除气(氢含量必须≤0.12ml/100gAl)、无人化投料(减少人工接触高温区)。
  2. 拉核心团队:工艺、电气、机械、砌筑,四个主管被我拉进一个微信群,群名我起的——“含山战役指挥部”。第一句话就是:“这个项目,咱们不能只当供应商,得当他们的‘生产顾问’。”
  3. 翻旧账找灵感:我把公司近五年做过的七个大型再生铝项目的竣工档案全调出来,特别是武汉和佛山那两个,跟含山工况很像。成功经验要复制,踩过的坑(比如某个阀门在持续高温粉尘下容易卡死)必须规避。

二、策划:一张“作战地图”,管到最后一颗螺丝

干大项目,最怕“上头热、下头乱”。我的方法就是一张总控计划表,把它变成所有人的“圣经”。

阶段 核心任务 关键节点/交付物 我的盯防重点(回收铝行业特殊点)
第1-2月 深度设计评审 3D总图、工艺流程图、物料平衡计算书 原料预处理衔接:我们的加料系统必须和客户的破碎、磁选线“严丝合缝”,防止大块铁件或缠绕料堵塞。
第3-4月 长周期件采购 主燃烧系统、进口高温风机、核心PLC柜 耐腐蚀材质:烟气中含有氯、氟等腐蚀物,标准件不行。所有接触烟气的部件,材质清单必须我签字。
第5-7月 车间制造与预组装 炉体分段制造完成、控制柜FAT(工厂测试) 砌筑工艺旁站:炉膛砌筑是灵魂。我带着砌筑班长,用我们自研的不粘铝浇注料,盯着工人一层层打,重点看拐角和接缝,这里漏铝就是大事。
第8月 拆解发运 所有部件编号、包装、发货清单 运输防护:耐火材料怕震,精密电器怕潮。包装方案我逐一审核,特别是那些预组装好的燃烧单元
第9-10月 现场安装 炉体就位、管道对接、电缆敷设 安全与交叉作业:现场同时有土建、钢结构、我们的安装队。我每天早会第一件事就是划清“势力范围”,严防高空落物或焊接火星。
第11月 冷调与热试 单机试车、联动试车、烘炉、首次投料 联动逻辑测试:这是自动化核心。模拟各种异常:加料机卡阻、烟气超标、突然停电,系统必须按预定程序安全响应。
第12月 性能考核与验收 72小时连续运行考核、能耗/回收率数据测量 “真枪实弹”考验:用客户最杂的废铝料,连续跑三天。拿第三方仪器现场测烟气、测铝液含氢量、称渣重算回收率。

这张表,贴在我办公室、车间工厂和项目部的墙上。每周五下午雷打不动的视频会,我就对着这张表“过堂”

老张的项目手记:帅翼驰含山工厂1500万塔式炉项目,我是怎么“钉”下来的

三、现场:在“火药味”最浓的地方解决问题

十月,设备进场,真正的战役打响了。含山的冬天阴冷,但工地上热火朝天。

第一个冲突点:基础复核。 土建方给出的炉基础和我们图纸差了2公分。别小看这2公分,炉子上去是几百吨,一点误差会导致应力集中。我当即叫停,拉着甲方监理和土建负责人,现场重新放线。我说:“炉子寿命是十年,基础差一毫,未来漏铝风险高十倍。耽误两天工期,我认罚,但基础必须完美。” 最后甲方王总拍板支持了我们。

最难的工艺调试:除气系统。 再生铝液含气量天生高。我们的在线旋转除气机第一次试运行,效果不达标。我和工艺主管老李,在70分贝的噪音里,蹲在炉子边守了两天一夜。调整转子转速、氩气流量、插入深度……记录了三本数据。最后发现是客户提供的精炼剂粒度太细,被气流直接带走了。我们连夜协调更换了更适合再生铝特性的专用精炼剂,问题迎刃而解。那一刻,我们不仅是设备商,更是工艺伙伴。

四、交付:数据说话,让客户的钱花得“看得见”

去年12月28日,性能考核日。甲方老板、生产总监、技术部长全来了。车间大屏幕上,实时显示着:

  • 瞬时熔化率:3.2吨/小时(超过合同3吨)
  • 吨铝天然气消耗:58立方米(低于行业平均65立方,比他们旧炉省了18%)
  • 金属回收率:93.7%(比旧线提升2.1%)
  • 烟气颗粒物排放:<10mg/m³(远低于国标)

连续72小时运行,系统平稳。帅翼驰的王总在验收单上签字时,说了句让我记到现在的话:“老张,你们这套东西,不仅仅是台炉子,是给我们装了一个能源和原料的‘精准控制器’。明年二期项目,咱们接着聊。”

后记:项目经理的“价值”

项目圆满收官,团队拿了奖金。但我最大的成就感,来自项目结束后三个月,收到客户生产线主任发来的一条微信:“张经理,炉子很‘扛造’,这个月我们吃了两批特别脏的废铝,系统都没趴窝。谢谢你们当初坚持要的那个强化型磁选皮带。”

我常跟团队说,在再生铝这个行当,我们的价值不是把设备卖出去,而是要用我们的经验,帮客户把那些看似垃圾的废铝,稳定、高效、环保地变成真金白银。每一个螺丝、每一行代码、每一次深夜的调试,都是为了这个目标。

项目经理是什么?就是那个在图纸与现实之间、在承诺与结果之间,用计划、汗水、还有一点点执拗,把蓝图“钉”进大地上的人。含山项目,只是又一颗钉子而已。

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