广东案例:从“铝水大循环”到“精准点供”,我们如何帮客户省下一台炉子钱?

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我是老张。上次聊完机边炉的门道,不少朋友问具体怎么落地。正好,去年我们在广东佛山操作的一个实打实的案例,从头到尾都能说明白。客户是做汽车发动机周边铝合金压铸件的,叫华创精密(应客户要求化名)。他们的痛点,很多中型压铸厂都有。

 一、选型前夜:客户痛得睡不着觉的三大问题

第一次去他们车间,是前年秋天。跟生产部李经理在车间转,噪音大,说话靠吼。他指着现场跟我倒苦水:

  1. “混料恐惧症”:5台压铸机,生产三种不同牌号(ADC12、A380、A356)的件。全靠一台8吨集中熔解炉供铝水,再用叉车拖汤包转运。李经理说:“上个月就出过一次品控事故,A356的料里混进了ADC12,一整批件强度不达标,全报废了。现在工人换牌号时,我得亲自盯着洗炉、清管道,提心吊胆。”
  2. “温度过山车”:从集中炉到最远的3号机,铝水转运要4分钟,露天汤包散热快,到机边时温度常常掉个30-40℃。压铸工就得把保温炉温度设更高,导致能耗和烧损都增加。
  3. “调度头疼”:生产计划一变,机台换牌号,整个车间的铝水调度就跟打仗一样,效率低。

我们的核心判断:这不是单纯“买一台炉子”的问题,而是需要一套 “集中保底 + 机边精准供给” 的混合供铝方案。 广东案例:从“铝水大循环”到“精准点供”,我们如何帮客户省下一台炉子钱?-图片1

广东客户安装现场

 二、能耗计算:算出一张让财务总监点头的对比表

光说不行,得算账。我们花了三天,干了三件事:

  1. 数据蹲点:我们的人跟着他们的班,记录了两周真实数据。包括:每台机不同牌号的小时用量、集中炉吨铝实际燃气耗量、汤包转运过程的温度下降曲线、当前的综合铝烧损率。
  2. 方案建模:我们提出了两套方案:

方案A(激进版):新增2台1.5吨机边快速熔解炉,分别伺候使用A380和A356的3台机;剩下用ADC12的2台机,仍由改良后的集中炉供应。

方案B(保守版):只新增1台机边炉,专供最挑剔的A356;其他机台仍靠集中炉,但优化转运流程。

  1. 五年期成本模拟:我们拉了一张大表,把关键数据都放了进去:

 广东案例:从“铝水大循环”到“精准点供”,我们如何帮客户省下一台炉子钱?-图片2

关键一击:我们把方案A多出来的投资,除以每年在能耗、烧损、废品上省出来的钱,得出静态投资回收期约2.8年。这张表送到他们财务和老板面前,价值就具体了。

 三、方案制作:画图不只是画图,是预演所有冲突

方案定了A,但重头戏才刚开始——出详细施工方案。这相当于战前沙盘推演。

空间打架:客户车间紧凑,机边炉不是想放哪就放哪。我们工程师带着激光测距仪,结合给汤机手臂活动范围、员工安全通道、维修空间,现场模拟了三次,才定下最终位置。为了一台炉子,甚至微调了旁边一台冷却水塔的管道走向。

“非标”改造:他们的2号机位置特殊,标准的加料机无法直接上料。我们设计了一个转角导料槽,利用现有平台空间,这需要在图纸上精确计算角度,防止铝锭卡住。

能源管线:新增燃气和压缩空气管道如何从主管接驳,如何布置才安全、美观且不影响其他设备,全部在方案图中一一标定。

这份长达50页的方案,与其说是图纸,不如说是一份给客户和我们施工队的共同行动指南,把所有可能遇到的问题都前置了。

 四、现场交付施工:计划赶不上变化,专业就是解决变化

施工选在春节假期,客户停产7天,我们只有6天窗口期,必须分秒必争。

第一天(基础与进场):按图放线,浇筑设备基础。同时,炉体主体、管道预制件等大件连夜进场。挑战:原定凌晨3点进厂的大货车,因高速堵车延误到上午10点,打乱了吊装计划。

应对:安装队长老陈立即调整顺序,指挥班组先进行管道支架焊接和电气桥架安装这些不依赖主设备的工作,把时间抢了回来。

第四天(管道碰口):这是高风险作业。必须在客户停气后,对厂区主燃气管进行带压开孔接驳。我们拥有资质的焊工操作,安全员全程监督,可燃气体报警仪实时监测,一次成功。

第五天(收尾与清洁):所有管线连接完毕,开始做气密性测试和电气线路校验。每完成一项,就在检查表上打钩。施工同时,有专人负责清理现场金属废料和包装物,保持车间整洁。李经理中途来看,说了一句:“你们这现场,不像搞安装的,倒像搞装配的。”

 五、安装调试:让数据说话,教人会用

设备就位,只是“形似”,调试才是赋予“灵魂”。

  1. 冷态调试:不加料,模拟所有动作。检查液压倾转是否平稳无抖动,加料机轨道运行是否顺滑,各限位开关是否灵敏。我们让客户的设备科长和操作工一起看,边操作边讲解:“听,这个声音是正常的液压阀换向声;如果出现尖锐啸叫,可能就是有问题。”
  2. 热态调试与工艺固化:

燃烧调整:点火后,用烟气分析仪反复调整空燃比,直到火焰呈透亮的淡蓝色,同时确保烟气中氧含量和CO值在最优区间。我们记录下此时燃气阀的最佳开度参数,并锁死在程序里,防止工人误操作。

烧损验证:我们用客户提供的ADC12料,做了一次完整的熔化-保温测试,精确称量投入和产出,计算出实际烧损率为1.25%,优于我们承诺的1.3%,客户当场签字确认。

编制作业指导书:调试的过程,就是编写SOP(标准作业程序)的过程。我们拍下关键操作屏幕画面,配上简单文字,做成塑封卡片挂在炉子旁。内容比如:“交接班必查:炉膛压力显示是否在10-15Pa?液位计探头是否清洁?”

结果与回访

项目交付后三个月,我们做了次回访。李经理给了几个数据:

三个牌号生产线完全独立运行,再无混料风险。

使用机边炉的3台压铸机,铝水温度波动控制在±5℃内,产品孔隙率下降。

最让他们高兴的是综合能耗:虽然新增了炉子,但因为减少了反复升温、转运损失和集中炉的保温能耗,车间总燃气费同比下降了11%,加上烧损降低和废品减少,预计 2年半左右就能收回全部投资。

李经理最后说:“以前觉得机边炉是锦上添花,现在看是雪中送炭。关键是你们那套账算得明白,活干得也明白。”

这个案例给我的体会是:卖设备,早就不只是卖钢铁。我们卖的是 “数据化的决策依据”、 “可预见的施工蓝图” 和 “能传承的操作知识”。当你帮客户把所有不确定变成确定,生意自然就成了。

(这个案例里关于 “集中炉与机边炉燃气消耗的精准计量与分配” 也是个技术活,下次可以单独聊聊我们怎么帮客户做能源精细化管理,这又是另一个降本的故事。)

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